一、现状调查a、煤经过煤闸门的调节进入炉膛后,煤层挤压严实,通风效果差,燃烧不均匀,不彻底,烟气排放二氧化硫高,热效率低;b、煤渣中残煤含量高(经化验高达19.5%,煤质不好时达25%),能量没有充分利用,年耗煤430吨/台,多产废渣1000余吨;c、由于煤燃烧不均匀,出现风口,造成冷风直接进入炉膛,从而降低炉膛温度,造成热量的损耗,浪费能源。d、炉排漏煤严重、负载大,故障率高 ;e、煤闸门置着火区温度高,冷却用水损耗大。二、原因分析由下列经验公式计算:V0=0.0889CY+0.265HY+0.0333SY-0.0333OY m3(标准)/KgV0=1.05X0.238QYdy/1000+0.278m3(标准)/Kg可知:产生上述问题的主要原因是炉排上进入炉膛的煤层不松散,通风不良(QYdy不足),煤层不能充分燃烧所致。 要解决上述问题,就必须对煤层进行分层,使得煤层中,煤炭颗粒下大上小,煤层中间形成孔隙,便于均匀进风(增加燃烧时QYdy的量)及减少风的阻力,使得煤炭充分燃烧。三、革新的主要内容1、拆除原闸板式给煤装置、煤闸门及冷却水管;2、把原有的前墙月牙口改造成平口,加装挡火后托板(图5);3、针对原锅炉的具体结构,设计制作由定量给煤和机械筛分装置组成的“正转链条锅炉节能装置” (如图); 4、调试测量,投入运行。a、煤经过煤闸门的调节进入炉膛后,煤层挤压严实,通风效果差,燃烧不均匀,不彻底,烟气排放二氧化硫高,热效率低;b、煤渣中残煤含量高(经化验高达19.5%,煤质不好时达25%),能量没有充分利用,年耗煤430吨/台,多产废渣1000余吨;c、由于煤燃烧不均匀,出现风口,造成冷风直接进入炉膛,从而降低炉膛温度,造成热量的损耗,浪费能源。d、炉排漏煤严重、负载大,故障率高 ;e、煤闸门置着火区温度高,冷却用水损耗大。二、原因分析由下列经验公式计算:V0=0.0889CY+0.265HY+0.0333SY-0.0333OY m3(标准)/KgV0=1.05X0.238QYdy/1000+0.278m3(标准)/Kg可知:产生上述问题的主要原因是炉排上进入炉膛的煤层不松散,通风不良(QYdy不足),煤层不能充分燃烧所致。 要解决上述问题,就必须对煤层进行分层,使得煤层中,煤炭颗粒下大上小,煤层中间形成孔隙,便于均匀进风(增加燃烧时QYdy的量)及减少风的阻力,使得煤炭充分燃烧。三、革新的主要内容1、拆除原闸板式给煤装置、煤闸门及冷却水管;2、把原有的前墙月牙口改造成平口,加装挡火后托板(图5);3、针对原锅炉的具体结构,设计制作由定量给煤和机械筛分装置组成的“正转链条锅炉节能装置” (如图); 4、调试测量,投入运行。