某厂芳烃车间一台离心式氢气压缩机是该厂生产的关键设备之一。驱动电动机功率为610W,压缩机轴功率550W,主机转子转速15300r/min,属4几离心式回转压缩机,工作介质是氢气。气体流量38066m3 /h,出口压力1.132MPa,气体温度200°C, 振动检测:测点有7个,A,B,C,D为压缩机主轴径向测点,E,F分别为齿轮增速箱高速轴和低速轴轴瓦的径向测点,G为压缩机主轴轴向测点。
工具/原料
1
GLFore N600
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被测机械
方法/步骤
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该机组于5月中旬开始停车大检修,6月初经检修各项静态指标均达到规定的标准。 6月10日下午启动后投入催化剂再生工作。再生工作要连续运行一周左右。再生过程中工作介质为氮气。压缩机启动后,各项动态参数,如流量,压力,气温,电流振动值都在规定范围内,机器工作正常。 运行不到两天,于6月12日上午振动报警:测点D振动值越过报警值,高达60-80um之间波动测点C振动值也偏大,在50-60um之间波动其他测点振动没有明显变化。
2
利用计算机进行了频谱分析,见图1,并与故障前5月21日相应测点的频谱图2进行对比。
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1. 1倍频的幅值明显增加 其中 C点增大到5月21日的1.9倍, D点增大到5月21日的1.73倍。2. 其他倍频成分的幅值几乎没变化。根据以上特征,可作出以下结论: 1. 转子出现了明显的不平衡,可能是因转子的结垢所致: 2. 振动虽然大,但属于受迫振动,不是自激振动。并不可怕。
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根据前述结论,因此做以下处理: 1.可以不停机,在威驰运行4-5天,知道催化剂再生工作完成: 2.密切注意振动状态,再生工作完成后又停机的机会,做解体检查。 6月18日催化剂再生工作圆满完成,压缩机停止运行。 6月20日对机组进行检查,发现机壳气体流道上结垢十分严重,结垢最厚处达20mm左右。转子上结垢较轻,垢的主要成分是烧蚀下来的催化剂,第一吸入口处越3/4的流道被堵,只剩下一条窄缝。 因此检修主要是清垢,其他部位如轴承,密封等处都为动,然后安装复原,总共只用了两天时间。 6月25日压缩机再次启动,压缩机工作一切正常。
注意事项
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定期定点采集数据
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与历史诊断结合
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