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叉车油门失灵原因及改进措施

1、故障现象 一些制造型企业的2.5 吨叉车在工作 500h 后普遍出现油门失灵问题,具体表现有以下3种:一是油门踏板踩踏费力,且不回位;二是踩下油门踏板时,发动机加速缓慢;三是发动机运转后油门不回位,造成怠速偏高。该机型为成熟量产机型,在国内从未反馈有此类问题。2、工作原理叉车油门机构主要由如图 1 所示。软轴 4 套管一端固定在油门支架上,另一端固定在位于发动机上的软轴支架 7 上。软轴4 芯轴一端与油门支架 3 的摇臂连接,另一端与发动机油门摆臂 6 连接。当发动机怠速状态时,踏动油门踏板 2,油门踏板 2 下面的推杆带动油门支架 3 上的摇臂转动,由该摇臂拉动软轴 4 芯轴,带动发动机油门摆臂 6 摆动,从而使发动机供油量增大、转速提高。当松开油门踏板 2 后,在回位弹簧8 作用下,软轴 4 的芯轴、发动机油门摆臂 6、油门支架 3 的摇臂以及油门踏板 2 均恢复原位,从而使发动机供油量减小、发动机转速降至怠速。3、故障原因经现场调查发现,该类叉车的作业环境粉尘污染严重,叉车作业强度很大,工况十分恶劣。分析认为:软轴 4 套管内壁无内衬材料,芯轴钢丝无保护层,且软轴 4 套管两端无防尘装置。在上述恶劣工况下,软轴 4 芯轴与套管内壁之间处于干摩擦状态,芯轴钢丝绳很容易因磨损而断丝。芯轴钢丝绳断丝后产生的毛刺,造成软轴拉动时阻力增大,最终导致油门操纵失灵。
工具/原料
1

1.限位螺栓 2.油门踏板 3.油门支架 4.软轴 5.接头 6.发动机油门摆臂 7.软轴支架 8.回位弹簧

2

轴心润滑脂、防尘套、尼龙材质衬管

方法/步骤
2

将软轴两端的套管接头增加防尘套,以便有效防止粉尘进入软轴套管内部,解决粉尘颗粒磨损软轴芯轴钢丝绳问题。

3

在安装软轴 4 之前,将软轴 4芯轴上涂抹润滑脂,以降低软轴 4 芯轴与套管之间的摩擦阻力。

注意事项
1

通过对故障原因分析得知,解决油门失灵的关键,是解决软轴磨损问题,在后期的使用过程中也要注意防尘。

2

将改进后的油门软轴在实验室进行了 150 万次疲劳试验。试验结果表明:改进后软轴未发生明显磨损问题。安装到恶劣工况的叉车上,经过 4000h 以上使用,未再发生上述故障,由此证明此项改进取得了成功。

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